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西安企业网站建设制作全包(皮革废气处理工艺)皮革厂排放的是什么废气,

皮革厂废气处理案例客户公司介绍标题: XX皮革制造有限公司废气治理项目:破解恶臭与VOCs超标难题正文:XX皮革公司是一家集皮革鞣制、染色、加工于一体的综合性企业,年产值超5亿元,拥有3条自动化生产线和1000吨/年的牛皮加工能力。

原有废气处理系统采用“简易集气+碱喷淋吸收”工艺,存在以下问题:环保问题突出:腐臭气味(主要含硫化氢、氨气)严重影响周边居民生活,多次引发投诉;VOCs(苯类、酯类)排放浓度高达800-1200mg/m³,远超《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

安全隐患:老旧集气系统漏风率高,车间内H₂S浓度偶发超标(最高达50ppm),存在爆炸风险经济成本高:年消耗碱液超200吨,处理成本居高不下,且因环保不达标被罚款累计超300万元通过采用“多级预处理+生物除臭+催化燃烧(RTO)”技术。

,企业实现废气治理设施升级,年节省成本超400万元废气来源标题: 皮革厂废气的主要产生环节与成分特性正文:主要污染源:污水处理过程中使用的氯制剂(如次氯酸钠)与有机物反应生成氯代烃(如氯苯)热风干燥导致皮革表面残留的溶剂和油脂氧化,释放。

醛类、酮类等污染物;切割、打磨工序产生粉尘(粒径<10μm)使用苯系溶剂(如甲苯、二甲苯)和偶氮染料,挥发产生VOCs;高温染色过程(60-80℃)加剧有机物挥发使用硫化钠(Na₂S)进行鞣制,产生硫化氢(H₂S)

和氨气(NH₃);皮屑和蛋白质残渣在酸性条件下分解,释放甲硫醇(CH₃SH)等恶臭物质鞣制车间:染色车间:干燥与精整车间:废水处理站:废气特性:组分复杂:含H₂S(浓度20-50ppm)、NH₃(100-300ppm)、VOCs(总浓度800-1200mg/m³)及粉尘;。

生物毒性:硫化氢和氨气对呼吸道黏膜有强刺激性,甲硫醇具有恶臭且难降解;浓度波动大:生产高峰期废气量可达20,000m³/h,夜间低负荷时排放浓度骤降废气处理案例处理详情标题: “生物滤池+RTO”技术协同治理皮革厂废气。

正文:工艺设计原则:分阶段治理:优先解决恶臭问题(H₂S/NH₃/甲硫醇),再处理VOCs;安全性与稳定性:针对含硫废气的腐蚀性和爆炸风险,全系统采用防腐设计处理流程:活性炭吸附塔:处理残余微量VOCs及臭味物质,确保排放达标;。

在线监测系统:集成H₂S、NH₃、VOCs传感器,数据实时上传至环保部门催化燃烧装置(RTO):温度控制在800-900℃,停留时间≥2秒,VOCs氧化分解率>99%;热能回收率≥75%,余热用于预热进气废气。

旋风除尘器:去除粉尘(粒径>10μm),处理效率≥90%;碱洗喷淋塔:吸收H₂S和NH₃(NaOH溶液,pH=8-9),脱除率>85%;除臭生物滤池:填料为改性活性炭+火山岩,接种硝化菌和反硝化菌;对甲硫醇、H₂S等恶臭物质进行生物降解,去除率>95%。

预处理单元:核心处理单元:深度净化单元:关键技术创新:生物-化学协同除臭:碱洗塔初步中和酸性气体,生物滤池长效降解恶臭分子;RTO余热循环:降低燃料消耗,年节约蒸汽成本约250万元;防爆设计:RTO进口配置火焰探测器,联锁氮气喷淋系统防止爆炸。

处理效果验证标题: 第三方检测报告:皮革厂废气治理项目达标情况正文:检测机构:XX省生态环境监测中心(CMA资质)检测指标:

结论:所有污染物均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及地方特殊要求,废气治理设施运行稳定可靠行业借鉴意义技术启示:皮革厂废气治理需优先控制硫化氢和氨气等恶臭物质,生物滤池技术兼具经济性与长效性;。

RTO技术对高浓度VOCs的去除效率高,但需配合预处理防止催化剂中毒。管理建议:定期维护生物滤池填料,避免微生物活性下降;建立废气泄漏实时监测网络,结合AI算法优化生产与治污协同。返回搜狐,查看更多